2020-07-10
【特約通訊員:劉巖】工藝創(chuàng)新是決定企業(yè)市場競爭力、提高企業(yè)經(jīng)濟效益的關(guān)鍵因素,特別是如今面對突發(fā)疫情帶來市場眾多不利因素影響的情況下,公司組織冷拔車間及相關(guān)部門針對等徑管生產(chǎn)工藝改革進行了深入的分析研究并拿出了改進方案。本次工藝改進主要想達到三個方面目的:1、提高產(chǎn)品成材率;2、提高生產(chǎn)效率;3、以人為本,減少操作人員勞動強度。
原先等徑管生產(chǎn)過程中,在成品拉拔時等徑內(nèi)模從管頭進入,為了便于生產(chǎn),減少鋼管進入外模阻力,在制切割時僵頭全部切除。
車間根據(jù)方案并經(jīng)過多次試驗、調(diào)整,不斷完善各項措施,在充分研究公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和設(shè)備情況后決定:新建推料器液壓站,增加推料器動力和速度;在制切割時留短尺寸僵頭,以減少拉拔時鋼管損耗,提高等徑管成材率;另等徑內(nèi)模進口處角度略做調(diào)整,取消管口輔助塞頭,降低操作人員勞動強度提高生產(chǎn)效率。
今年5月份在設(shè)備保障部的配合下,推料器液壓站新建完成。在生產(chǎn)薄壁等徑管如Ф406*5時,產(chǎn)品成材率顯著提高,有效降低了等徑管的生產(chǎn)成本,本次生產(chǎn)工藝改革的目的初見成效。
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